皮革业是很多发展中国家的主要产业之一。我国的皮革业自改革开放以来发展迅速,市场份额不断提高,已经成为全球第一大皮革生产国和出口国。皮革业的兴起也给社会发展造成了许多不利影响,比如生产过程中,根据产品品种及生坯类别的不同,每加工1t原料皮需要60~120m3的水,对水资源造成较大的消耗。根据《人造革与合成革工业节水技术要求》(QB/T5595—2021)中的国内一般水平基准,水重复利用率须达到60%以上,这无疑对皮革废水处理提出很高要求。
在皮革生产过程中会使用大量酸、碱、铬盐、单宁、溶剂、硫化物、染料、助剂和其他化合物,这些物质由于无法完全固定在皮革上,而大量残留于废水中,其中N,N-二甲基甲酰胺(DMF)结构稳定性强,并且可与水及醇、醚、酮、酯、芳烃、不饱和烃等大多数有机溶剂任意混合,被誉为“万能溶剂”。由于DMF具有强水溶性、致病性等特点,如果不经过有效处理必然对生态环境和生物体健康造成破坏。与高耗能、高成本的物化处理工艺相比,生物处理能更好地实现经济和环境目标,被认为是处理工业废水的有利工艺。Wang等采用AnSBRASBR反应器处理DMF废水,当HRT为24h时,AnSBR对COD的平均去除率为39.54%,而ASBR对氨氮的去除率为88.38%。Kong等使用实验室规模的UASB,通过人工混合厌氧颗粒污泥和DMF降解活性污泥,厌氧处理COD约2000mg/L的DMF废水,在有机负荷为1.63~4.62gCOD/(L·d)的条件下,对DMF的去除率达到96%以上。马睿莉等采用两级A/O-复合生物脱氮工艺(HBR)处理DMF废水,当使用聚氨酯海绵作为填料时脱氮效果明显,出水TN浓度平均为25mg/L,去除率约88.85%。研究表明,生物技术对DMF废水具有良好的处理效果,但当前对此类废水的处理研究多停留在实验室阶段,其建设、运行成本以及处理效果往往不满足现实需要,同时工艺产水鲜以回用为目标,可能造成皮革厂水重复利用率难以满足节水要求。
以浙江温州某含有DMF的合成革废水生物处理及回用工程为例进行介绍,并分析处理效果,以期为同类工程提供参考。
1、工程概况
浙江省温州市某皮革厂主营业务为以湿法制革为生产线的聚氨酯(PU)合成革研发、生产和销售。根据该厂生产规模,废水处理工程设计规模为700m3/d。生产车间排放废水首先进入精馏塔以提纯DMF从而进行资源化利用,精馏塔排出冷凝水(占原料80%,含少量DMF)进入废水调节池进行中和,然后进入水解酸化+两级AO+MBR工艺流程进行处理,工艺产水最终进入回用水池。回用水用于补充皮革厂生产车间凝固槽消耗水,可根据生产需要确定回用水标准(见表1)。

2、工艺选择
DMF废水具有一定毒性,B/C值较低,直接进行生物主反应效果较差,故选择在前端首先进行预处理,将难降解大分子有机物分解为小分子物质从而提高废水可生化性。水解酸化单元通过将生化反应控制在水解、产酸脱氢两个阶段,既保留将复杂大分子有机物分解为小分子有机物的功能,又能降低反应过程中COD的消耗,从而保证一定的C/N,而与Fenton氧化、臭氧氧化等预处理工艺相比,最终选择水解酸化工艺主要基于其具备以下优点:①不需要气体收集、处理系统,基建成本低。②对DO、pH、温度等环境条件要求低,操作简单。经过水解酸化反应后,废水COD无明显变化,而有机氮经过氨化反应转化为氨氮,工程上常采用A2/O、AO等方式进行生物脱氮。根据废水调节池水质指标及回用水水质要求,TN去除率须达到97%以上,而根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576—2010),常规A2/O与单级AO工艺均难以满足要求,且单级反应器中氨氮被完全氧化后,较高的TN去除量要求较高的硝化液回流量,会产生较大的回流泵运行功耗,故选择两级AO工艺对TN进行逐步去除。为保证最终工艺产水水质,两级AO工艺段后续设MBR对COD、悬浮物作进一步处理。MBR工艺将膜分离与活性污泥法相结合,一方面通过膜孔过滤作用来对悬浮物进行拦截;另一方面通过曝气为活性污泥中的好氧微生物提供生存条件,从而有利于有机物的降解,同时还将水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)完全分开,保证极长的SRT,结合膜截留的高效性,可以使世代时间长的硝化菌等在生物反应器内生长,因此脱氮效果良好。MBR膜出水进入回用水池储存,由于水中仍有一部分TN,长期存放会有藻类滋生,所以需对回用水进行消毒处理。在各类消毒工艺中,紫外消毒具有高效性、广谱性,并且在常规剂量内不会有副产物生成,故选择紫外消毒工艺。
3、工艺流程
废水处理站工艺流程见图1。

①废水调节池出水首先进入水解酸化池。水解酸化池内部装填立体弹性填料,通过提高水解酸化池内微生物多样性、延长微生物停留时间等提高对污染物的去除效果。水解酸化池配置循环泵,通过内循环方式提高废水和填料表面微生物的接触频率,进一步提高处理能力。水解酸化池设溢流堰,出水通过重力溢流方式进入两级AO工艺。
②两级AO工艺段由1级A池-1级O池-沉淀池-2级A池-2级O池组成。整个两级AO工艺段设有小回流(1级O池至1级A池,2级O池至2级A池)、大回流(2级O池至1级A池)两种回流方式,两者结合有利于:a.硝化液回流,为缺氧条件下的反硝化反应提供底物;b.好氧硝化产物——硝酸盐与易降解有机物充分接触,从而进行深度脱氮;c.充分利用易降解有机物,同时也对COD进行深度处理。在1级O池后设沉淀池,通过污泥回流方式维持1级A池-1级O池污泥浓度。1级A池、2级A池内设潜流搅拌机,使活性污泥呈悬浮状态,保证微生物与废水中污染物的充分接触。
③两级AO工艺段出水进入MBR膜池。MBR膜池设鼓风机,在进水过程中鼓风机持续对膜池进行曝气,一方面通过膜丝的摆动来缓解膜污染,另一方面通过曝气制造好氧环境,从而为好氧微生物提供反应条件。膜池设污泥泵,通过回流方式维持2级A池-2级O池部分污泥浓度。
④MBR滤后水进入回用水池,回用水池配置紫外消毒装置与循环水泵,对回用水进行消毒并循环至回用水池,从而防止回用水池内藻类滋生。
⑤根据水解酸化池、沉淀池、MBR膜池污泥浓度变化定期排泥至污泥浓缩池,之后污泥进入污泥脱水间进行脱水处理。为减少建设费用,选择叠片螺旋式污泥脱水机进行污泥脱水,泥饼进行资源化利用。
4、主要构筑物及运行参数
废水处理构筑物均为钢筋混凝土结构,当前处理水量为360m3/d(每天按24h计,即15m3/h)。
①废水调节池。1座,尺寸为14.0m×9.0m×6.0m,有效水深为5.5m,HRT=46.2h,池底设穿孔曝气管。废水调节池出水通过2台提升泵提升,Q=13.2m3/h,H=140kPa,P=1.5kW。
②水解酸化池。1座分2格,2格连通,单格尺寸为6.0m×6.0m×9.0m,有效水深为8.0m,HRT=38.4h。设2台循环泵进行内循环,Q=180.0m3/h,H=60kPa,P=5.5kW,回流比为200%。池内悬挂弹性填料,填充率为30%,污泥浓度(MLSS)按7.5g/L计。水解酸化池顶部设出水堰,与1级A池通过穿孔墙连接。
③1级A池。1座分2格,2格连通,单格尺寸为7.0m×7.0m×9.0m,有效水深为8.0m,HRT=52.3h,MLSS为2.5~3.0g/L,总氮负荷率为0.04~0.05kgTN/(kgMLSS·d)。设2台潜水搅拌机,P=3.0kW。
④1级O池。1座分2格,2格连通,单格尺寸为18.8m×7.0m×9.0m,有效水深为8.0m,HRT=140.4h,MLSS维持在3.0~3.5g/L,污泥负荷为0.035~0.040kgCOD/(kgMLSS·d)。设2台硝化液回流泵,Q=44.7m3/h,H=160kPa,P=3.75kW,回流比为200%,控制DO为2mg/L。设在线溶氧仪,池底布置盘式微孔橡胶膜曝气器。
⑤沉淀池。1座,尺寸为5.0m×7.0m×7.0m,有效水深为6.3m,表面负荷为0.43m3(/m2·h),中间设Ø600mm导流筒。附近设2台污泥泵,Q=10.0m3/h,H=100kPa,P=0.75kW,污泥回流比为100%。
⑥2级A池。1座分4格,4格连通,每格尺寸为6.6m×5.0m×9.0m,有效水深为8.0m,HRT=70.4h,MLSS维持在2.0~2.5g/L,总氮负荷率为0.035~0.040kgTN/(kgMLSS·d)。每格设1台潜水搅拌机,P=3.0kW。
⑦2级O池。1座分4格,4格连通,每格尺寸为12.0m×7.5m×9.0m,有效水深为8.0m,HRT=192h,MLSS维持在1.5~2.0g/L,污泥负荷为0.006~0.009kgCOD/(kgMLSS·d),设硝化液回流泵2台,Q=44.7m3/h,H=160kPa,P=3.75kW,回流比为200%,控制DO为2mg/L。池内设在线溶氧仪,池底布置盘式微孔橡胶膜曝气器。
⑧MBR膜池。1座,根据膜元件尺寸确定膜池尺寸为7.0m×4.0m×5.0m,有效水深为4.0m,MLSS维持在2.5~3.0g/L。设2组MBR膜元件,聚四氟乙烯(PTFE)材质,尺寸为2.5m×3.0m×3.0m。整个膜系统当前实际产水量为15.0m3/h,共设2台自吸式离心泵,Q=21.0m3/h,H=100kPa,P=1.5kW,将膜产水输送至回用水池。设反洗泵2台,Q=11.0m3/h,H=160kPa,P=1.5kW;加药泵2台,Q=7.2m3/h,H=138kPa,P=0.75kW;污泥泵2台,Q=10.0m3/h,H=100kPa,P=0.75kW。
⑨回用水池。1座,尺寸为10m×9.0m×6.0m,有效水深为5.5m,配备紫外杀菌系统1套,自带6支90W紫外灯。设循环泵1台,Q=40m3/h,H=120kPa,P=2.2kW,循环流量比为200%。
⑩风机房。设4台罗茨鼓风机,其中3台Q=12.24m3/min、H=100kPa、P=24.63kW,用于为1级O池、2级O池、MBR膜池供气,2用1备;另外1台Q=6.13m3/min、H=60kPa、P=8.48kW,用于废水调节池曝气搅拌。
⑪污泥浓缩池。1座,尺寸为5.0m×3.0m×6.0m,有效水深为5.5m。设气动隔膜泵1台,Q=0.5m3/h,H=300kPa,P=0.55kW。
⑫脱水间。设叠螺式污泥脱水机1台,绝干污泥处理量为90~150kgDS/h,P=0.65kW,每天运行3h;500L加药桶1个,配P=0.2kW搅拌机;2台机械隔膜加药计量泵,Q=175L/h,H=700kPa,P=0.25kW。
5、实际运行效果
该废水处理站自调试运营以来,处理效果稳定,处理水量为360m3/d。需要注意的是,生产车间内涂布槽、凝固槽、原料储桶清洗水等高浓度废液定期排放,此类高浓度废液须储存至储罐,定时定量排入废水处理站调节池,通过废水调节池的稀释作用降低高浓度废液对生化系统的冲击。因该废水处理站废水主要来自多级精馏塔塔顶冷凝水,其水温常年为32~37℃,故生化处理效果受季节性影响较小。目前,由车间运营人员对各构筑物每日取水样进行水质检测。表2为废水处理站稳定运行后,11月各处理单元的平均水质,可见均满足回用水水质要求。

①废水调节池COD为3000mg/L,其中主要为难降解有机物,经过水解酸化池处理后,COD无明显变化,但废水可生化性提高,其中有机物在1级A池作电子供体参与回流硝化液反硝化反应,COD降至1150mg/L,然后在1级O池被好氧异养微生物降解,此时COD去除率为84.27%,随后在2级A池、2级O池经过相同类型反应后,出水COD为86mg/L,最终进入MBR膜池,在好氧环境下有机物进一步被好氧微生物降解,COD降至56mg/L,COD总去除率为98.13%。
②废水调节池TN为500mg/L,其组成主要为有机氮,氨氮仅为30mg/L。调节池出水进入水解酸化池,有机氮在胞外水解酶的作用下分解为含氮化合物,再经水解脱氨、还原脱氨或氧化脱氨等方式将其转化为氨氮,因而氨氮增至480mg/L,而总氮无明显变化。随后氨氮进入1级A池,与回流硝化液混合稀释至169mg/L,然后在1级O池、2级O池、MBR膜池的好氧条件下,由亚硝化菌、硝化菌转化为硝酸盐,氨氮最终降至0.5mg/L,去除率为98.33%。转化的硝酸盐随硝化液回流至1级A池、2级A池,在缺氧环境下以有机物为电子供体进行反硝化反应转化为N2,最终总氮降至3.5mg/L,去除率为99.3%。
③各构筑物中悬浮物除少量为废水调节池(125mg/L,见表1)原有外,其他主要为微生物群体、微生物代谢产物,经过沉淀池重力沉淀、MBR膜过滤作用后,悬浮物浓度降至0.5mg/L,去除率为99.6%。废水调节池色度主要由少量有机物产生,因而通过对COD的去除能将色度由64倍降至8倍,去除率为87.5%。
④整个废水处理站各构筑物结构尺寸按700m3/d设计,当后期处理规模提高时,可通过提高污泥浓度来维持污泥负荷,从而保证处理效果。
6、经济分析
该工程建设费用(含土建施工、设备采购与安装费用)为950万元,运行费用明细见表3。吨水处理费用为9.05元/m3,其中电费6.00元/m3、药剂费3.05元/m3。刘素杰等采用“絮凝沉淀+AO+二次沉淀+生物接触氧化+终沉淀”工艺处理合成革废水(DMF废水与其他多种废水混合),运行费用为2.38元/m3,由于其原水COD、TN等指标与该工程原水相比浓度较低,且以排水纳管为目的,出水标准要求相对较低,因而整体处理难度较小。鲍磊采用“芬顿氧化+水解酸化+二级A/O+MBR”主体工艺对膜生产废水(主要污染物为DMF与其他有机成分)进行处理,当进水COD为11752mg/L、TN为1060mg/L时,最终工艺产水COD为42mg/L、TN为12mg/L,处理成本为18.6元/m3,过高的污染物处理量提高了处理成本,而当前合成革废水处理原水一般情况下COD<10000mg/L、TN<1000mg/L,故该工程组合处理工艺更具有参考意义。

7、结语
①该皮革厂DMF废水处理及回用案例以补充生产车间凝固槽消耗水为产水目的,在此基础上进行工艺设计,避免了资源浪费或处理效果与实际需要不符的问题。
②整个项目以生物处理为主,在处理难降解DMF废水方面展现出良好的COD降解与脱氮效果,可为同类型废水处理及回用工程提供借鉴。
③当前存在电费占比较高的问题,后续将继续进行设备或技术优化,通过降低运行功耗进一步降低运行费用。(来源:浙江海拓环境技术有限公司,申能环境科技有限公司)



